| 服務項目 | 瀏覽量21 | 發布時間2018-05-29 |
| 品牌興邦 | 所在地河南 焦作 | 起訂≥1 臺 |
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興邦環保專注于環保達標設備的研發和生產,專業服務與上市公司和國企等大型公司。 煙氣處理
煙氣循環流化床同時脫硫、脫硝工藝是在煙氣循環流化床脫硫的基礎上,通過添加活性吸收劑等實現脫硫、脫硝的一種新型煙氣凈化技術。
煙氣循環流化床(CFB)聯合脫硫、脫硝技術首先由Lurgi GmbH 研究開發。該法是用消石灰作為脫硫吸收劑,氨作為脫硝還原劑,FeSO4·7H2O作為脫硝催化劑,利用床內強烈的湍流效應和較高的循環倍率,加強同體顆粒間的碰撞以及同體顆粒與煙氣的接觸,靠摩擦不斷地從吸收劑表面去除反應產物,以暴露出新的反應表面,從而提高吸收劑的脫硫、脫硝效率。該系統已在德國投入運行,結果表明,在Ca/S為1.2~1.5、NH3/NOx為0.7~1.03的條件下,脫硫效率為97%,脫硝效率為88%。XuGuangwen等提出一種粉粒流化床(PPFB)脫硫、脫硝技術,該方法是在PPFB中,用脫硝催化劑顆粒作為流化介質同脫硫劑粉末同時流化,氨從流化床底部進入。為了避免由于SO2與催化劑、NO與脫硫劑發生反應而降低脫除效率,Xu還研究了吸收劑和催化劑用量、煙溫、煙氣成分對脫除效率的影響。韓國Hankuk大學在CFB的基礎上開發了一種聯合脫硫、脫硝的新型干式吸收塔。該系統由一個循環流化床吸收器和布袋除塵器組成。由于流化床內的氣固高度混合以及吸收劑的循環利用,大大提高了吸收劑的利用率,降低了運行費用。Argonnge國家實驗室認為,循環流化床后部布袋除塵器中的過濾灰層對SO2和NOx的脫除有利。 煙氣處理
產生顆粒物的原因不外乎以下幾種:噴霧塔煙氣集中排放,而且氧含量有差異,導致換算值存在較大差別;原布袋除塵器的濾芯過度精度不夠;布袋除塵器旁通閥門泄漏;脫硫循環水含較多懸浮物,隨煙氣排放;布袋除塵器箱體漏風率過高;管道積灰未及時清除等。 煙氣處理
采用脈沖袋式除塵器或濕法除塵器是陶瓷企業普遍采用的除塵工藝,相比濕法除塵而言,脈沖袋式除塵器效率較高且穩定。建筑陶瓷的噴霧塔采用的是脈沖袋式除塵器,濾袋的品質很重要,直接影響除塵效果,采用PTFE覆膜濾袋處理后的煙塵排放濃度小于10 mg/m3,窯爐除塵以前大多是利用濕法除氟去除窯爐煙氣的煙塵,一些采用干法除氟的企業在窯爐上也使用脈沖袋式除塵器。 煙氣處理
脈沖袋式除塵器的過濾機理是一個綜合效應的結果,如重力、慣性力、碰撞、靜電吸附、篩濾作用等。當含煙塵、粉塵氣體經進氣口進入除塵器,較大的粉塵顆粒因截面積的增大,風速下降,而直接沉降;較小的煙塵、粉塵顆粒被濾袋阻留在濾袋表面。經過濾袋凈化的氣體,由濾袋內部進入箱體,再由閥板孔出口排入大氣,達到除塵的目的。 煙氣處理
隨著過濾的不斷進行,濾袋表面的煙塵、粉塵越積越多,濾袋阻力不斷升高,當設備阻力達到一定的限值時(1245 -1470Pa)時,濾袋表面積聚的煙塵、粉塵需及時清除;清灰控制器發出信號,首先第一個室的控制提升閥關閉切斷過濾氣流,停止過濾過程,然后電磁脈沖閥打開,以極短的時間(0.1-0.15秒)向箱體內噴入壓力為0.3-0.7MPa的壓縮空氣,在箱體內迅速膨脹涌入濾袋內部,使濾袋產生形變、震動、濾袋外部的粉塵被清除下來掉入灰斗,清灰完畢之后提升閥再次打開,這個箱室的濾袋重新恢復到過濾狀態。而下一個箱室則進入清灰狀態。并如此逐一按上述要求直至最后一個箱室清灰完畢為一個清灰周期。脈沖袋式除塵器的脈沖寬度和清灰周期,由清灰程序控制器自動控制連續運行,從而保證清灰效果和設備連續穩定的運行。 煙氣處理
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